42CrMo材料強度高,韌性和淬透性好,淬火變形小,無明顯的回火脆性,在調質處理后有較高的疲勞極限和抗多次沖擊能力且低溫沖擊韌性良好,一直被廣泛應用于工業生產領域,在生產一批次42CrMo筒體鍛件時,按工藝要求在粗加工工序結束后對鍛件進行超聲檢測,發現其中某一鍛件在靠近冒口端位置存在超標缺陷,導致該鍛件無法正常使用。為找出造成超標缺陷的原因并提出相應改進措施,我們鍛造廠對該筒體鍛件缺陷部位進行了解剖分析。
42CrMo筒體鍛件制造流程為:EBT電爐冶煉 —精煉—真空碳脫氧—真空澆注—鋼錠壓鉗口、倒棱—鐓粗—沖孔—拔長—擴孔—精整毛坯 —機加工—超聲檢測—熱處理。在機加工工序結束后進行超聲檢測,發現在鍛件上距冒口端500mm范圍內,徑向深度(160-250)mm的環帶內存在密集型缺陷,最大參考當量直徑4.7mm,而標準要求最大缺陷當量不大于直徑2mm。
在低倍缺陷處取金相試樣進行顯微組織分析。試樣經磨制、拋光后在金相顯微鏡下進行觀 察,發現裂紋缺陷為夾雜物缺陷,其尖端部位及周圍存在大量氧化物夾雜。用4%硝酸酒精溶液腐蝕后,在金相顯微鏡下觀察,忒樣的組織為貝氏體,晶粒度為7級,組織正常。在斷口試塊缺陷處取樣進行電鏡分析,缺陷部位組織形貌,孔洞缺陷為開裂的裂紋面,其他區域斷裂形式為解理斷裂: 將裂紋處放大看出開裂面上聚集著大量的顆粒狀夾雜物。為明確開裂面上夾雜物的性質,利用掃描電鏡對所發現的裂紋和夾雜物進行能譜分析。分別對夾雜物區域、夾雜物附近、正常斷裂區和裂紋邊緣進行半定量成分分析。
筒體鍛件冒口部位的超標缺陷為大型氧化鋁和氧化鈦夾雜物以及夾雜物造成的裂紋。該筒體鍛件冶煉過程中主要采用鋁脫氧,生成的脫氧產物以氧化鋁類為主。另外,為了達到 鍛件力學性能的要求,冶煉出鋼前加人約0.030% 的鈦,在真空澆注倒屮間包的過程中鋼水與大氣接觸,造成鋼水中的鈦氧化,產生氧化鈦類夾雜。 此外,該爐鋼水生產時采用了較大沏號的中間包,而精煉包熔煉鋼水噸位較小,倒包過程中熱損失較大并且鋼水與精煉渣劇烈混沖,渣子未完全上浮即達到開澆溫度的下限,使精煉渣隨鋼水澆注至鋼錠模中,最終殘留在鋼錠冒口線以下的部位,導致鍛造的筒體出現環狀密集型超標缺陷。
冒口區存在的氧化鋁類和氧化鈦類脆性夾雜物與基體的物性及力學性能差別較大,在受力變形過程中脆性夾雜物不能隨金屬相應變形,變形大的鋼基體就會在變形小的夾雜物周圍產生塑性流動,其連接處出現應力集中,產生微裂紋。在鍛件塑性變形過程中,脆性的氧化鋁類和氧化鈦類夾雜物沿主變形方向被打碎,因此在宏觀形貌上出現了近似平行的夾雜物裂紋痕跡。
改進措施
大型夾雜物和夾雜物裂紋是引起該筒體鍛件缺陷超標的主要原因,而夾雜物是在鋼錠澆注過程出現的。針對該問題提出改進措施:
(1)在真空澆注時,對于噸位較小的鋼包,盡量采用小型號的中間包,避免倒包過程中溫度損失過多,導致澆注溫度偏低,影響鋼水流動和夾雜物上??;
(2)適當提髙鋼水的出鋼溫度,保證鋼水進入中間包后距離澆注溫度上限有10T的富余量。 這樣有利于倒包后鋼中夾雜物順利上浮到表面;
(3)在真空澆注到冒口部位后,適當降低澆注速度,避免精煉渣澆注到鋼錠模中。